DF4B型机车柴油发电机组装车调整工艺的改进赵卫宁(杭州机务段浙江杭州B10008)装车调整工艺,该工艺在实际应用中获得了良好的效果。
11标志码:B1题的提出随着内燃机车不断向高速、大功率方向发展,对行车安全、机车设备的可靠程度等提出了更高的要求。机车在运行中不仅与轨道构成了一个复杂的振动系统,而其本身也是一个繁杂的振动系统,机车柴油发电机组是其中一个较重要的振动源。因此,在DF4B型机车新制、大修、中修中,柴油发电机组的安装调整均是一道重要的工序。
2000年,经杭州机务段大修(或中修)投入运用的机车,先后有几台机车出现振动大,司机室电台、喇叭及操纵台振动剧烈,电气间内电气柜振动异常,且振动程度随柴油机转速升高而加剧,造成油水管系裂、漏、脱焊及接线松动,影响了机车的正常运行。
通过添乘和机车水阻台检查,有关人员对这种振动超常的现象进行了分析,*初认为柴油机与发电机的装配有问题,并对几台典型的机车在中修前后的柴油机一发电机组进行了跟踪。结果表明,柴油机与主发电机的组装尺寸、状态均符合工艺要求,发电机电机轴承及组装也没有问题;但同时发现柴油发电机组的4个弹性支承中,相对的2个橡胶元件局部破损,进而认为是橡胶元件的质量所致。更换新品后,重新安装调整,并达到《DF4B内燃机车段修技术规程》(以下简称段规)的要求。但机车投入运用后,振动超常的问题仍然存在。较典型的是B886、B887、B888号B台机车在2次中修期间,均因超常振动而吊下机组检查。
2产生超常振动的原因:20004-25连铁道学院内燃机车专业,工学学士,现主要从事内燃机车检修及管理工作。
2.1弹性支承结构因素发电机组总重约28t通过4个弹性支承座安装在车架上,每个支承约承受68.6kN的垂向载荷。橡胶支承用来吸收高频颤振,缓和柴油发电机组与车架间的振动和来自线路的冲击振动,避免柴油机在工作转速范围内产生共振。
柴油发电机组在车上的支承位置,见弹性支承结构,见。
静刚度66.6kN/cm可知,段规中要求4个橡胶元件的座面高度差不超过1mm,所对应的是4个橡胶元件垂向受力相差不超过6kN,且4个橡胶元件受力均匀。
通过对现场试验结果的分析认为,柴油发电机组在组装时仅满足4个橡胶元件静挠度相差小于2mm安装后达到4个弹性支承座的H差H不大于1mm的要求,并不能完全保证4个弹性支承的受力在允差范围内,而往往是对角2点受力较大,而非4点均匀受力,在柴油机工作时发生共振,产生超常振动。
2.2其他因素从橡胶元件来看,由于橡胶元件的制造厂家不同,橡胶元件的原形尺寸有一定的差异;同时与橡胶元件相配合的上、下支承座的锥形面加工亦存在误差;另外,车架上的4块座板安装高低状态不同等,均有可能造成4个弹性支承的受力不一致。4个弹性支承受力状况*终都反映在弹性元件承受垂向载荷后的变形上。