关键词:脱硝、硫酸氢铵 、空预器、蒸汽吹灰、漏风率
概述
目前火力发电机组多采用SCR(Selective Catalytic Reduction)即为选择性催化还原技术,是在一定温度条件下,利用催化剂的催化作用,促进氨和烟气污染物氮氧化物发生还原反应,生成氮气和水,从而达到脱除氮氧化物效果的烟气净化技术。对于SCR法烟气脱硝,NH3和NOX不能全部混合,逃逸是不可避免的,当逃逸率超标时NH3与SO3反应生成硫酸氢铵(NH4HSO4)堵塞空预器。NH4HSO4因其特殊物理性质,极易吸附并粘结在空预器换热元件上,常规的蒸汽吹灰和激波吹灰难以去除。目前解决办法有在线高压水冲洗,由于在机组运行期间进行冲洗,对空预器及其后电除尘安全有较大影响,极易发生空预器电流波动大而跳闸,有较大的安全风险,对设备和机组工况要求较为苛刻,常伴随烟气压差减小效果不明显这种情况。
作者:徐江(平顶山姚孟发电有限责任公司,河南省平顶山)
1、硫酸氢氨对空预器的影响
1.1硫酸氢铵生成
NH4HSO4的生成作为选择性催化还原法SCR脱硝的副反应,与煤种硫份和SCR未反应完全逃逸到烟气中NH3有直接关系。而烟气中的SO3 进一步同烟气中逃逸的氨反应,生成硫酸氢铵和硫酸铵,其反应如下:
NH3 + SO3 + H2O=NH4HSO4
2NH3 + SO3 + H2O=(NH4 )2SO4
通常情况NH4HSO4结晶温度为147℃,当空预器烟气温度在147-230℃区间时,NH4HSO4正是液态向固态转变阶段,具有极强的吸附性,造成大量灰分在空预器沉降,引起空预器堵塞及阻力快速上升。另外,在高粉尘环境中发生结垢的金属壁温比硫酸氢氨的露点温度低4.4℃,实际运行中经过空预器的硫酸氢铵大部分沉积在灰粒上,随烟气带走,大概30%的硫酸氢铵沉积到空预器传热元件上。
图1氨逃逸与空预器压差变化曲线
1.2硫酸氢氨危害
对于SCR法烟气脱硝,NH3和NOX不能全部混合,逃逸是不可避免的,当逃逸率超标时NH3与SO3反应生成硫酸氢铵(NH4HSO4)堵塞空预器。NH4HSO4因其特殊物理性质,极易吸附并粘结在空预器仲文段和冷段换热元件上造成堵塞,导致蒸汽吹灰投入时长及频率增加,加剧密封片或密封组件吹损,不断加剧空预器冷端漏风。
1.3硫酸氢氨特性
针对NH4HSO4的物理性质,发现根据温度不同,呈现不同的物理状态,在147℃以下,呈现坚固的固态;在147℃-250℃范围内,呈现称严重的液体黏稠状态。NH4HSO4以上两种状态常规的蒸汽吹灰和激波吹灰难以去除,在174℃以上受热挥发,在323℃以上时开始大量挥发,以上时升华为气相状态。由于空预器温度梯度变化从320℃-120℃之间,这使得极易吸附并粘结沉积在空预器换热元件中部和下部。由于这种相变是可逆的,通过空预器冷端热风加热技术将射流风加热到400℃-450℃,加热后的热风通过空预器冷段和中温段将NH4HSO4完全汽化随风带走,从而解决因硫酸氢铵造成的空预器堵塞问题。