某电厂2台超超临界1000MW机组投运2年内低温再热器(低再)垂直段出口频繁发生泄漏失效,通过割取失效管样进行宏观、显微组织及力学检验,测量分析低再管屏壁温、烟温等实际工况数据,对造成低再频繁爆管的原因进行分析。最终确认爆管直接原因为低再垂直段长时过热,壁温测点安装位置不合理且数量偏少及报警温度过高,导致超温不能及时报警;本质原因是烟气上游管屏换热面积偏小、吸热不足导致下游低再管垂直段进口烟温偏高,促使该位置在(超)低负荷时换热严重恶化。为此,提出改造壁温测点位置、增加壁温测点数量、适量安装隔热瓦、降低报警温度等控制手段,采用这些控制手段对该机组改造1年多来未发生超温报警,有效防止了低再管过热爆管。